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        技術支持

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        機床輔助裝置故障維修12例

        例1.腳踏開關的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控內(nèi)球面磨床,踩了腳踏開關后工件沒有夾緊動作。
        分析及處理過程:根據(jù)機床電氣原理圖,首先檢查腳踏開關的PMC輸入點X4.4的狀態(tài)。當壓下腳踏開關后,X4.4的狀態(tài)為“1”,說明PMC卡緊的控制信號已經(jīng)發(fā)出,腳踏開關工作正常。再檢查PMC控制工件夾緊對應的輸出信號Y0.7的狀態(tài),檢查發(fā)現(xiàn)該輸出信號也正確無誤??紤]到工件夾緊閥是通過繼電器的常開觸點控制的,測量電磁閥線圈上的電壓為24V,說明繼電器工作正常;檢查液壓站工作壓力正常;斷電檢查電磁閥線圈的電阻值,發(fā)現(xiàn)線圈已燒斷,更換后機床恢復正常工作。
         
        例2.中間繼電器損壞的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控機床,一次出現(xiàn)故障,負載門關不上,自動加工不能進行,而且無故障顯示。
        分析及處理過程:這個負載門是由氣缸來完成開關的,關閉負載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實現(xiàn)的。用NC系統(tǒng)的PC功能檢查PLCQ2.0的狀態(tài),其狀態(tài)為1,但電磁閥卻沒有得電。檢查發(fā)現(xiàn)PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個故障。更換新的繼電器后,故障被排除。
         
        例3.工作臺不旋轉(zhuǎn)的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控機床,工作臺不旋轉(zhuǎn),NC系統(tǒng)沒有顯示故障報警。
        分析及處理過程:根據(jù)工作臺的動作原理,工作臺旋轉(zhuǎn)的第一步應將工作臺氣動浮起。利用機外編程器,跟蹤PLC梯形圖的動態(tài)變化,發(fā)現(xiàn)PLC這個信號并未發(fā)出,根據(jù)這個線索繼續(xù)查看,最后發(fā)現(xiàn)反映二、三工位分度頭起始位置檢測開關的19.7、I10.6動作不同步,導致了工作臺不旋轉(zhuǎn)。進一步確定為三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位。調(diào)整機械裝置,使其與二工位同步后,故障消除。
         
         例4.轉(zhuǎn)臺分度時報警的故障維修
         
         故障現(xiàn)象:一臺配套OKUMA OSP700系統(tǒng),型號為XHAD765的數(shù)控機床,加工中,轉(zhuǎn)臺分度時出現(xiàn)2871“旋轉(zhuǎn)工作臺放松檢測異?!眻缶?。
        分析及處理過程:該報警原因可能是轉(zhuǎn)臺放松到位傳感器SQl3不良或CNC未收到轉(zhuǎn)臺夾緊信號,因為以前出現(xiàn)類似故障卻由插頭接觸不良引起。為確認,打開轉(zhuǎn)臺側(cè)蓋,將一小鋸條薄片靠近SQ13端部:SQl3燈點亮,證明SQl3正常,同時觀察PLC及梯形圖數(shù)據(jù)IAXBUl能亮顯,說明系統(tǒng)能收到信號。故懷疑液壓部分有問題,可能是液壓壓力不夠、轉(zhuǎn)臺上升液壓缸漏油、轉(zhuǎn)臺上升時有機械卡滯,致使轉(zhuǎn)臺上升不到位。查液壓壓力,機床停止運動時壓力正常為5.5MPa,而當轉(zhuǎn)臺或機械手動作時,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)壓力表指針明顯抖動,同時液壓泵有明顯噪聲,故懷疑液壓泵吸入空氣:再查油箱油位,發(fā)現(xiàn)油箱沒油。將油箱加油后,再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺,正常。該液壓系統(tǒng)采用變量泵供油,在液壓無動作時,系統(tǒng)保壓,液壓泵吸油少,油箱油位基本滿足,而動作時,液壓泵要供油,因油箱油量不夠用而吸空,引起系統(tǒng)壓力不夠,導致轉(zhuǎn)臺上升不到位。半小時后,該機床又報警,再看油位,油又沒了,說明液壓系統(tǒng)漏油:最后查得轉(zhuǎn)臺上升油管破裂、漏油;更換后,故障完全排除。
         
        例5.低壓報警的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號為XH754的數(shù)控機床,出現(xiàn)油壓低報警。
        分析及處理過程:首先檢查氣液轉(zhuǎn)換的氣源壓力正常,檢查工作臺壓緊液壓缸油位指示桿,已到上限,可能缺油,用螺釘旋具擰工作臺上升、下落電磁閥手動鈕,讓工作臺壓緊氣液轉(zhuǎn)換缸補油,油位指示桿回到中間位置,報警消除。但過半小時左右,報警又出現(xiàn),再查壓緊液壓缸油位,又缺油,故懷疑油路有泄漏。查油管各接頭正常,懷疑對象縮小為工作臺夾緊工作液壓缸和夾緊氣液轉(zhuǎn)換缸,查氣液轉(zhuǎn)換缸,發(fā)現(xiàn)油腔端Y形聚胺酯密封有裂紋,導致壓力油慢慢回流到補油腔,最后因油不夠不能形成油壓而報警,更換后故障排除。
         
        例6.液壓系統(tǒng)故障的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:某數(shù)控銑床,換刀不能進行,無報警。
        分析及處理過程:該機床換刀利用液壓機構,不能換刀的可能原因有
        1)PLC到電磁閥之間電氣線路故障。
        2)液壓系統(tǒng)壓力異常,電磁閥卡死或損壞。
        3)換刀機構卡死。
        為判斷液壓系統(tǒng)是否正常,手動方式下執(zhí)行主軸換檔,不能完成,再試其他液壓功能均不能完成,故懷疑為液壓系統(tǒng)故障。查系統(tǒng)保壓1.5MPa正常;執(zhí)行換刀,查換刀壓力1.5MPa,執(zhí)行過程中壓力表無變化,懷疑電磁閥未動作;用螺釘旋具推換刀電磁閥,鐵心伸縮順暢,無卡滯。拔下電磁閥電源插頭,測電磁閥線圈電阻,正常。測電磁閥供電電壓,發(fā)現(xiàn)只有15V且波動。再查電磁閥電源整流電橋,發(fā)現(xiàn)有一二極管斷開;更換后,機床恢復正常。
         
        例7.死機現(xiàn)象的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS 840D系統(tǒng)的臥式加工中心,調(diào)頭鏜孔同軸度嚴重超差。
        分析及處理過程:影響調(diào)頭鏜孔同軸度的因素主要有:
        1)轉(zhuǎn)臺中心X軸坐標是否準確。
        2)X軸是否有間隙,導軌的垂直度、直線度,工作臺與導軌的平行度,以及主軸與Z軸的平行度是否超差。
        3)轉(zhuǎn)臺分度是否準確。  
        4)編程是否有誤。
        查編程沒有問題;用百分表查X軸間隙正常;將千分表座吸在工作臺上,主軸上換上標準驗棒,轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)180o測轉(zhuǎn)臺中心X軸機械坐標,正確。用角鐵測轉(zhuǎn)臺180o分度精度,正常。再查X、Y、Z三軸導軌垂直度與工作臺平行度誤差,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)臺平面與導軌不平行,全長誤差達0.15mm之多;將工作臺升起,發(fā)現(xiàn)下部有一處有切屑嵌入,導致轉(zhuǎn)臺沒能回落到位,清除后,該平行度誤差全長變?yōu)?.012mm,試切檢查合格。
         
        例8.彈性夾具無法張開的故障維修
         
        故障現(xiàn)象:某配套GSK980M系統(tǒng)的數(shù)控磨床,在裝卸工件時,發(fā)現(xiàn)夾具無法張開。

        分析及處理過程:本機床采用的是液壓彈性夾具(液壓系統(tǒng)原理圖見圖10-3),靠液壓缸壓力頂開夾具進行工件裝夾。經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn)夾具頂開的行程遠遠不夠,因此調(diào)整夾具行程,調(diào)整后發(fā)現(xiàn)效果不佳,工件仍很難裝夾。因此,進一步檢查電氣控制回路,發(fā)現(xiàn)DC24V電磁閥線圈兩端電壓為22V(屬正常),檢查液壓管路,發(fā)現(xiàn)管路正常,手動控制液壓閥,使其處于左位機能,工件裝夾正常:拆開電磁閥,發(fā)現(xiàn)閥心處一固定螺釘松脫,導致電磁閥在得電過程中,閥心不能準確到位,引起部分用于頂開液壓缸的液壓油處于卸荷狀態(tài)。擰緊該螺釘,重新調(diào)試夾具行程后,故障排除。

        例9.液壓泵噪聲大的故障維修

        故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控專用磨床,在機床大修后發(fā)現(xiàn)機床起動后液壓泵噪聲特別大。
        分析及處理過程:據(jù)用戶反映,在機床大修前,液壓泵起動聲音較小,而在維修后液壓泵反而噪聲變大了。根據(jù)用戶反映和現(xiàn)場分析可知產(chǎn)生該原因可能是由于液壓某處管路堵塞、液壓泵損壞等原因造成,因此拆開液壓油管和液壓泵,發(fā)現(xiàn)泵和油管均正常,在拆的過程中,偶爾發(fā)現(xiàn)液壓油粘度特別高,核對機床使用說明書,發(fā)現(xiàn)液壓油牌號不正確,故障時正值冬天,從而使液壓泵噪聲變大。更換液壓油后,機床故障排除。

        例10.潤滑油路電磁閥的故障維修

        故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 810T系統(tǒng)的數(shù)控立式車床,一次出現(xiàn)刀架上下運動時,刀架頂端進油管路出現(xiàn)異常連續(xù)冒油,系統(tǒng)報警油壓過低。
        分析及處理過程:檢查液壓系統(tǒng)管路無損壞,PLC控制系統(tǒng)正常,進一步檢查液壓系統(tǒng)控制元件,發(fā)現(xiàn)刀架潤滑油路中的一個兩位三通電磁閥線圈燒壞,閥心不能回位,使得刀架潤滑供油始終處于常開狀態(tài)。更換電磁閥后,故障消除。

        例11.刀塔的故障維修

        故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TC系統(tǒng)的數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床,轉(zhuǎn)塔啟動后一直旋轉(zhuǎn)不停,并出現(xiàn)報警“2007 TURRET INDEXING TIME UP”即:轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)超時。
        分析及處理過程:出現(xiàn)故障時,按"RESET"轉(zhuǎn)塔停止旋轉(zhuǎn),但系統(tǒng)又出現(xiàn)“2031TURRET NOT CLAMP”(轉(zhuǎn)塔沒有卡緊)報警。檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)塔沒有卡緊的動作,檢查PMC輸出點Y46.2,證明卡緊的信號已經(jīng)發(fā)出。進一步檢查控制卡緊轉(zhuǎn)塔的電磁閥的電源斷路器過載,說明電磁閥線路存在短路,更換連接電纜后,機床故障消除。

        例12.液壓卡盤失效的故障維修

        故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD的數(shù)控車床,在開機后發(fā)現(xiàn)液壓站發(fā)出異響,液壓卡盤無法正常裝夾。
        分析及處理過程:經(jīng)現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)機床開機起動液壓泵后,即產(chǎn)生異響,而液壓站輸出部分無液壓油輸出,因此,可斷定產(chǎn)生異響的原因出在液壓站上,而產(chǎn)生該故障的原因大多為以下幾點:
        1)液壓站油箱內(nèi)液壓油太少,導致液壓泵因缺油而產(chǎn)生空轉(zhuǎn)。
        2)液壓站油箱內(nèi)液壓油由于長久未換,污物進入油中,導致液壓油粘度太高而產(chǎn)生異響。
        3)由于液壓站輸出油管某處堵塞,產(chǎn)生液壓沖擊,發(fā)出聲響。
        4)液壓泵與液壓電動機聯(lián)接處產(chǎn)生松動,而發(fā)出聲響。
        5)液壓泵損壞。
        6)液壓電動機軸承損壞。
        檢查后,發(fā)現(xiàn)在液壓泵起動后,液壓泵出口處壓力為“0”;油箱內(nèi)油位處于正常位置,液壓油還是比較干凈的,因此可以排除以上第1、2、3點。進一步拆下液壓泵檢查,發(fā)現(xiàn)液壓泵為葉片泵,葉片泵正常,液壓電動機轉(zhuǎn)動正常,因此,可排除以上第5、6兩點。而該泵與液壓電動機聯(lián)接的聯(lián)軸器為尼龍齒式聯(lián)軸器,由于該機床使用時間較長,液壓站的輸出壓力調(diào)得太高,導致聯(lián)軸器的嚙合齒損壞,從而當液壓電動機旋轉(zhuǎn)時,聯(lián)軸器不能很好地傳遞轉(zhuǎn)矩,從而產(chǎn)生異響。更換該聯(lián)軸器后,機床恢復正常。
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